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浸出尾氣溶劑含量高的原因分析及解決辦法

2025-03-17

今天重點介紹一下浸出尾氣溶劑含量高的原因及解決辦法。
先了解一下尾氣的來源。浸出生產(chǎn)過程中尾氣的主要來源有分水箱、地下溶劑庫、廢水罐、浸出器以及從蒸脫機(jī)和蒸發(fā)系統(tǒng)等,從這些設(shè)備中揮發(fā)出來的溶劑氣體先經(jīng)各自的冷凝器進(jìn)行冷凝,被冷凝后變成液體的則流進(jìn)分水箱中分水后循環(huán)使用,未變成液體的則進(jìn)入到尾氣處理系統(tǒng)的冷凝器中進(jìn)行再次冷凝,被冷凝后變成液體的則流進(jìn)分水箱中分水后循環(huán)使用,未變成液體的則進(jìn)入到礦物油吸收塔中被礦物油吸收。尾氣處理系統(tǒng)的工藝流程圖見下圖:
圖片
從尾氣處理的流程圖可以看出,尾氣中溶劑含量高的原因就是進(jìn)入到吸收塔中的溶劑氣體超出了吸收塔中礦物油的吸收能力,未被礦物油吸收掉的溶劑氣體則被尾氣風(fēng)機(jī)抽走并排空。這里面有三個因素可以導(dǎo)致尾氣溶劑含量高一是進(jìn)入到吸收塔中的溶劑氣體量過大,二是吸收塔中礦物油的吸收能力低,三是尾氣風(fēng)機(jī)抽出量過大導(dǎo)致溶劑氣體在吸收塔中的流動速度過快,降低了溶劑氣體與礦物油接觸的機(jī)會。接下來,咱們挨個分析這三個因素。
1、進(jìn)入到吸收塔中的溶劑氣體量過大
可能的原因:①冷卻水溫度過高導(dǎo)致冷凝器的冷凝效果變差,這個容易出現(xiàn)在高溫炎熱的夏季;②待冷凝的溶劑氣體超出冷凝器的負(fù)荷,導(dǎo)致冷凝器的冷凝效果變差,這個容易出現(xiàn)在浸出車間擴(kuò)產(chǎn)提產(chǎn)但冷凝器沒有更換的情況下,也比較容易出現(xiàn)在生產(chǎn)異常的時候,比如濕粕含溶量過高或者混合油濃度過低等情況,脫除出來的溶劑氣體量過大并超出冷凝器的負(fù)荷。
解決辦法:無論是什么原因引起的進(jìn)入到吸收塔中的溶劑氣體量過大,解決辦法都是降低冷凝器的負(fù)荷,提高冷凝器的冷凝效果。
2、吸收塔中礦物油的吸收能力低
可能的原因:①礦物油的流量小,吸收溶劑氣體的能力相應(yīng)地就顯得不足了;②礦物油的溫度高,增加了溶劑氣體“逃逸”的風(fēng)險;③礦物油的選型錯誤,溶劑氣體在這種礦物油中的溶解度有限。
解決辦法:①提供礦物油的循環(huán)流量;②降低礦物油的溫度,三種方案:增加冷卻水的流量、降低冷卻水的溫度或者增大換熱器的換熱面積,看看哪種方案更容易實現(xiàn)就選哪種;③礦物油重新選型,或者增加礦物油的流量。
3、尾氣風(fēng)機(jī)抽出量過大
可能的原因:①風(fēng)門開的偏大;②尾氣風(fēng)機(jī)選型錯誤,即便只開一點點風(fēng)門仍然可以將尾氣負(fù)壓拉的很高;③設(shè)備密封性差,進(jìn)入到生產(chǎn)系統(tǒng)中的空氣量較大,只有增大風(fēng)機(jī)的抽出量才能維持系統(tǒng)的負(fù)壓狀態(tài)。
解決辦法:①調(diào)小風(fēng)門,生產(chǎn)系統(tǒng)維持在合理的負(fù)壓即可,不需要太高的負(fù)壓;②重現(xiàn)選型尾氣風(fēng)機(jī);③檢查生產(chǎn)系統(tǒng)的密封性,盡可能減少空氣的進(jìn)入